
迪愛生合成樹脂(中山)廢水處理工程案例
閱讀量:- 發(fā)表時(shí)間:2025-09-18
迪愛生合成樹脂(中山)有限公司是日本DIC集團(tuán)在中國設(shè)立的樹脂和金屬鈷鹽制造基地之一。該企業(yè)在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生丙烯酸、水性樹脂等廢水,該廢水危害性較大,污染物濃度高,需經(jīng)收集并處理。
根據(jù)該企業(yè)生產(chǎn)過程中綜合廢水污染物種類多,有機(jī)污染物種類較多,COD濃度較高。根據(jù)相關(guān)資料分析并結(jié)合同類型廢水水質(zhì)情況及漓源環(huán)保在廢水處理的經(jīng)驗(yàn),該企業(yè)污水處理站設(shè)計(jì)規(guī)模為100m3/d,進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)如下:
pH 4~8
COD <10000(mg/L)
BOD <2500(mg/L)
二甲苯 300~400(mg/L)
根據(jù)該企業(yè)要求,廢水經(jīng)處理后需滿足《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015)標(biāo)準(zhǔn)要求,排放標(biāo)準(zhǔn)見表2-2:
pH 6~9
COD ≤60 mg/L
BOD5 ≤20mg/L
該企業(yè)合成樹脂生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生兩股廢水(高濃度廢水+低濃度廢水),高濃度廢水、低濃度廢水先分類收集于原有的兩個(gè)200m3集水罐,再進(jìn)入后續(xù)污水處理系統(tǒng),經(jīng)有效處理后達(dá)標(biāo)排放。
在該企業(yè)樹脂廢水處理工程中采用“原有兩個(gè)200m3集水罐+調(diào)節(jié)池+反應(yīng)池1+初沉池+水解酸化+厭氧調(diào)節(jié)+UASB+三級接觸氧化+二沉池+反應(yīng)池2+終沉池+中性催化氧化”處理工藝,實(shí)現(xiàn)對廢水的有效處理。
高濃度污水、低濃度污水分別由貴企業(yè)負(fù)責(zé)提升進(jìn)入原有的200m3集水罐、原有的200m3集水罐。隨后污水進(jìn)入調(diào)節(jié)池,經(jīng)調(diào)節(jié)池均質(zhì)均量后提升至反應(yīng)池1,往反應(yīng)池1中投加堿調(diào)節(jié)pH,并投加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等,充分混凝后在初沉池進(jìn)行固液分離。
初沉池出水流入水解酸化池,從而將難生物降解的高分子有機(jī)物斷鏈水解成小分子、易降解有機(jī)物,提高廢水的可生化性。水解酸化池出水進(jìn)入?yún)捬跽{(diào)節(jié)池,隨后提升至UASB厭氧池進(jìn)行厭氧消化處理,進(jìn)一步提高COD的去除率,提高BOD/COD的比值。
UASB厭氧池出水進(jìn)入三級接觸氧化池,在接觸氧化池中不斷曝氣形成好氧生物作用環(huán)境,生物作用使小分子的有機(jī)物被分解;接觸氧化池出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行固液分離后進(jìn)入反應(yīng)池2,往反應(yīng)池2中投加聚合氯化鋁(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM),進(jìn)一步充分去除部分殘余的COD和SS等,隨后進(jìn)入終沉池進(jìn)行固液分離。終沉池出水進(jìn)入中轉(zhuǎn)池,并提升進(jìn)入中性催化氧化池,經(jīng)催化氧化進(jìn)一步去除COD等后經(jīng)清水池達(dá)標(biāo)排放。
二沉池產(chǎn)生的污泥一部分回流至水解酸化池、UASB厭氧池和接觸氧化池,一部分剩余污泥同初沉池污泥、終沉池污泥一同提升至污泥池進(jìn)行濃縮并利用原有疊螺脫水與干化設(shè)備處理后外運(yùn)。
目前該企業(yè)樹脂廢水處理站已穩(wěn)定運(yùn)行1年多,出水COD長期低于30mg/L,部分出水回用至產(chǎn)區(qū)綠化使用,幫助企業(yè)節(jié)省成本。